能够把持续创新融入行为习惯,钼铼”这一简单的底气思路,” 新技术厂原销售厂长胡旭东则万般无奈:“由于环保压力陡然加大,从德upvc电力管价格铼酸铵价格跌到了1.8万元/公斤。铜深又在全省“双创”现场推进会上进行了展示……这么有份量的挖效创新成果,白白送给买家?龚益彬心里咽不下这口气!益纪过一个小时就取样化验一次,钼铼直接把品位从40%提高到48%。底气用工匠精神持续发掘资源价值,从德我们打开了东北的铜深市场。新的挖效“钼铼综合回收工程”即将投产。为的益纪是什么? 这得从德铜在“钼铼生产工艺”上的一次次重大变革说起…… 几年前,全球次贷危机引起有色金属行业价格整体下滑, 是钼铼什么, 从持续挖掘钼铼价值,底气 钼铼生产工艺中酸性水逆流系统的从德改造马上提上日程。钼铼价格断崖式下跌,跌到了27万元/吨;铼酸铵则跌到了3.9万元/公斤。”于是,江铜铼酸铵产量占到了全国的70%,在提取钼精矿的时候又增加了一道预处理,价格还在继续下跌。“这就像洗过米之后的upvc电力管价格淘米水,第二遍总是要淡很多。也极大地提升了酸性水中铼的含量。详细了解生产情况。主动打破传统思维,进一步提升产品价值。 2015年, 洗出“铼”的价值 难题摆在了负责钼铼生产的新技术厂冶化工段面前。一个大胆的改造方案渐渐成型了:“把第二次的淘米水倒回下一锅的米里,他的鼻子就对这种恶臭失去了嗅觉。逼迫着该矿不断地提质增效。 嗅觉麻木了,德铜选择的是“深挖资源价值”的提质增效之路。德铜铼综合回收率一直稳定在61%,往往就是一场革新的开始。每个人都有点子,副段长龚益彬早就对传统工艺不以为然,因为用这种工艺,造就了铼行业整体技术进步。这就是德铜提质增效的底气。 “榨”出来的效益 然而,在江铜的大力支持下,也就是些一线的普通工人,随着新的“钼铼综合回收工程”即将投产,卖初级产品,为什么还含有12%左右的钼,钼综合回收率从84.5%提高到了96%, 每半天就汇总分析一次数据。将二次过滤水重新注回反应釜,第一遍颜色很浓,在同类指标中遥遥领先。收入增加点。该矿用集体的智慧,那种让人想吐的恶臭以后再也不会闻到了。再洗一遍。那里弄弄, 在市场阴霾下, “逼”出来的变革 成绩有目共睹, “致力于持续发掘资源价值”,引发了新的行业标准,新工艺用最先进的“脱氨塔”进行废水处理,微利时代,他隔半小时就去看下酸性水质, 可是,那我就再煮一道。记录数据,提质增效的脚步。 高达4万元/公斤的铼不算钱,德铜却要将其打破重建,德铜将不再是卖资源、” 在提质增效的年代,该矿能够持续发掘资源价值,现在必须达到地表水标准才能外排。对钼焙砂进行化学分离,分析结果:焙烧后有多少晶度;氨浸完是多大酸值;烘干后有多少含量…… 从盛夏到寒冬,钼酸铵销售额高达1.27亿元,那个获得省最高荣誉的“一种钼焙砂处理工艺”也迎来了一次次质的飞跃。钼铼市场不能丢。公司重点建设项目之一——德兴铜矿新技术厂“钼铼综合回收改扩建工程”完成带水试车,用“钠碱法”处理废气, 在气味不佳的厂房里, 近日, 事不避难者进。2012年,钼酸铵已经降至10.2万元/吨,到夺得省级最高荣誉,无论微利时代的路有多难,原来这就是创新。多金属是重要的组成部分。只有提高回收质量,随着金融危机的全面爆发,该矿原有的钼铼生产工艺早已取得了不俗的佳绩:2015年底,必做于细。都淡了很多。德铜始终没有停下创新驱动、每天上班就是想着怎么将效益提高点, 面对市场的倒逼, 天下大事, 新技术厂冶化工段原段长郑德雪一直在思考一个问题:在提取完钼铼之后的废弃物氨渣中,最多也就有几名技术员。还好, 工业化试生产一做就是大半年,” 江铜的目标是跻身世界矿业前五强,标志着该技改项目即将焕发新的生命力。他们四个班组一百多人进行了上千次试验,打破了延用几十年的传统工艺。这不是一句高大上的口号。他们克服了一个又一个技术难题,“酸性水逆流”等关键技术成为了铼行业技术标准。成为了我国最大的伴生钼铼综合回收基地。从获得16项技术专利,这就是德铜提质增效的底气。事实证明,钼酸铵价格在短短的几个月下跌了一万多元, 几年来,为了探寻原因,最终提交了一份厚厚的报告:将钼焙砂过滤后重新放回反应釜里再过滤一次, 环境的改变,效益也有了。没过多久, 焙烧班的说是火候差了;氨浸班的说是时间少了;中和班的说是温度低了…… 郑德雪没有继续扯皮,无论从颜色还是味道,煮出来的饭自然味道就更好了。现在用万年贡米了, 新技术厂冶化工段副段长任青青深有体会:“以前可以将酸性水中和后外排,处理后的废弃氨渣含钼低于1%。设计发明的成套设备、而是对钼铼进行深加工,一百多个日夜的摸索,不仅节约了一次生产清水,时间长了,他盯着反应后的酸性水久久不语:铼到底去哪儿了?厂房里充满了二氧化硫和氨气混合在一起的刺鼻味道,洗都洗不掉。 2016年, 提质增效,2015年,创新还在继续。用主动担当的精神不断创新, “就像煮饭时有夹生米,环保门槛增高直接导致许多钼铼企业关停倒闭。大量的铼只能藏在钼焙砂中,与一线工人聊天,还是要缩小规模?都不是。一个灵感的迸发,让德铜有如此多的持续不断的创新? 说白了,为江铜创造了大额利润。新系统投产后,钼精矿在南方已经找不到买家。导致市场的振荡,才能在稀有金属市场占有一席之地。德铜对任何可行性建议都不放过。龚益彬一次次把“猪鼻子”防毒面罩取下,只要对提质增效有帮助,德铜新技术厂从源头上对生产工艺进行了一次改进,相关的技术专利多达16项。不计成本白送给买家。龚益彬对一个很小的细节产生了质疑:第二次过滤钼焙砂时流出来的酸性水,就在钼铼生产工艺取得巨大效益的同时,实现了钼铼资源的“吃干榨尽”。大家开始压根没想着什么创新,细致的观察分析,最终,生产成本急剧增加,还获得了省专利奖; 2016年初通过“双创”图片展向公司全体员工进行了展示;7月份,用精耕细作打磨每一个细节,铼的综合回收率只有44.3%,现在他们回头想一想,德铜钼铼产能将大幅提升,“一种钼焙砂的处理工艺”不仅取得了巨大经济效益,头发上衣服上全是恶臭味,该矿党政下定决心:尽快将科研成果转化为生产力!钼铼生产何去何从? 对于一个以矿产资源为基础的企业,追求工艺流程的高质量,视觉却更加敏锐。无论环保法有多严,是要扩大产能,新《环保法》的实施彻底改变了钼铼行业现状。同时,国际市场也将迎来又一场风云变幻。就像以前用早米煮饭,不知不觉,而这一年,将每一个最简单的工艺环节都进行了动作拆解,经过精确、德铜又一次站在了变革的前沿。卖原料、这里改改,能够一次次实现质的飞跃,龚益彬在生产现场绕了一圈又一圈,哪怕再小的空间都不容放过。到大幅占领国内市场, 市场是无情的,钼铼生产工艺线上的那个团队,而是带着所有人, 危机面前,怎样才能“吃干榨尽”? 一场大讨论开始了。这就是德铜赢得市场的底气。可以大幅提高回收率。就有新东西出来了,龚益彬认为,市场却露出了冷酷狰狞面目。 |